第7期(上) 孙照新等:变压吸附脱碳装置运行探讨 变压吸附脱碳装置运行探讨 孙照新,吕本福,孔令永 (河南煤业化工集团开封永大化工有限公司,河南杞县475200) 摘要:介绍了变压吸附装置原理及在合成氨生产系统中脱碳岗位的应用,经过对存在问题的改进,达到了理想的 运行效果,为企业的产品结构调整、经济效益的增加奠定了基础。 关键词:变压吸附;产品结构调整;经济效益 中图分类号:TQ051.86 文献标识码:B 文章编号:1003—3467(2011)13—0057—03 开封永大化工有限公司原脱碳装置为浓氨水吸 人流量,30 000 Nm /h;输入压力,1.6 MPa;输入温 收法,该方法的主要优点是可以回收原料气中的 度,约40℃。其组成见表1。净化气(脱除CO 后 CO ,同时副产NH HCO,作为农用肥料,缺点是必 表1原料气组成(干基) % 须消耗大量的液氨,导致生产系统商品液氨较少。 组分H2 CO2 CH4 CO N2 Ar+02 近几年来,由于NH HCO 市场萎缩,价格严重下 含量 52 28 0.8 2 17 0.2 滑,为调整产品结构,增加商品液氨产量,适应市场 需求,我公司于2008年9月份投产了一套设计能力 的产品气体):输出流量,21 383 Nm /h;净化气质 30 000 Nm。/h的变压吸附(简称PSA)脱碳装置,与 量,CO2≤0.2%;输出压力,≥1.57 MPa(系统压差 原脱碳装置并联使用,根据产品销售价格及时调整 ≤0.3 MPa);输出温度,≤40℃。解吸气(脱除掉的 两种产品的生产量,达到提高企业经济效益的目的。 杂质组分):输出流量,8 617 Nm /h;输出压力,约 0.02 MPa;输出温度,≤40℃;有效组分回收率,CO 1 PSA装置介绍 1>96%,H2≥99.5%,N2/>97.5%。 1.3主要设备 1.1工作原理 本装置设备如表2所示。由于PSA系统运行 PSA的工作原理是利用吸附剂对不同吸附质的 是靠周期性地切换阀门来实现,为使整个工艺过程 选择性吸附及吸附剂对吸附质的吸附容量是随压力 能连续稳定的运行,要求自动控制系统要具备较高 的变化而有差异的特性,在吸附剂选择吸附条件下, 的水平,为此本装置采用DCS控制系统。 高压吸附除去原料中的杂质组分,低压下脱附所吸 表2主要设备及参数 附的这些杂质组分而使吸附剂获得再生。同时,设 计采用多个吸附塔分组变动各组的吸附压力,可以 达到连续分离原料气中杂质组分的目的,从而实现 连续生产。整个吸附和再生过程是在环境温度下进 行的。就我公司而言,利用PSA原理和专用的吸附 剂,用来脱除变换气中CO 等杂质组分,达到净化 合成氨生产原料气的目的。 1.2主要工艺技术参数 1.4工艺流程 系统设计能力(处理变换气量)30 000 Nm /h。 我公司PSA装置是四川天一科技股份有限公 装置操作弹性,30%~110%。原料气为变换气,输 司针对我公司现状进行设计的。设计能力为原料气 收稿日期:201l一05—21 作者简介:孙照新(1976一),男,助理工程师,国家注册安全工程师,从事生产技术管理工作,电话:(0378)2275668。 河南化工 HENAN CHEMICAL INDUSTRY 2011年第28卷 处理量30 000m /h。工艺如下:气体进入气液分离 2.2逆放前期(D1)气体回收影响脱硫系统运行 器分离掉游离水后进入PSA系统,3台吸附器同时 在线吸附,每台吸附器在一次循环中均需经历吸附 (A)、顺放(PP)、第1级压力均衡降(E1D)、第2级 压力均衡降(E2D)、第3级压力均衡降(E3D)、第4 级压力均衡降(FAD)、第5级压力均衡降(E5D)、第 6级压力均衡降(E6D)、第7级压力均衡降(E7D)、 由于逆放前期气体中的有效成分(H 、CO、N ) 含量较多,所以设计时人为将逆放阶段分为前期和 后期两个阶段,将逆放前期的气进行了回收。由于 压力较低(0.1 MPa左右),我们将它回收到了脱硫 岗位的罗茨鼓风机进口。但试运行一段时间后,发 现罗茨鼓风机因进口压力在逆放前期气体回收时压 力波动较大(罗茨鼓风机进口压力仅0.003~0.005 MPa),罗茨鼓风机负荷加重,运行声音不正常,电流 第8级压力均衡降(E8D)、第9级压力均衡降 (E9D)、逆向放压(分Dl和D2两个阶段,其中D1 阶段气体送往气柜回收利用,D2阶段放空)、抽空 (V)、第9级压力均衡升(E9R)、第8级压力均衡升 (E8R)、第7级压力均衡升(E7R)、第6级压力均衡 升(E6R)、第5级压力均衡升(E5R)、第4级压力均 衡升(E4R)、第3级压力均衡升(E3R)、第2级压力 均衡升(E2R)、第1级压力均衡升(E1R)和最终升 压(FR),然后再从吸附开始进入下一个循环不问断 连续运行,10台吸附器在程序上的时问安排相互错 开,从而保证原料气连续输人和产品的不断输出,变 换气中的CO,等杂质组分被脱除,由PSA系统出来 的净化气送往压缩机经提升压力进入下一工段。 2装置运行中存在的问题及解决方法 2.1部分程控阀门动作慢 系统运行由DCS系统控制程控阀的开关,生产 运行中来自空压机的仪表空气经过qb32管道送往 各台程控阀作为阀门动作的动力源。运行一段时间 后,我们发现部分阀门起落较慢(主要是101、106等 系统大阀门和距动力源较远的阀门),影响时间短 时导致系统运行效率降低,严重时导致系统停车甚 至引发安全事故。经检查和现场观察分析,我们认 为是由于仪表空气管径细,管线长,仪表空气管中间 油雾器型号小,油雾器稍有堵塞(特别是冬季有结 冰现象)就导致前后压差增大,到达程控阀的仪表 空气压力低,引发程控阀开关动作慢所致。经过技 术人员研究后,我们大胆进行了技术改造:将仪表空 气管由 32无缝管换成qb51无缝管,油雾器型号加 大并加旁路(油雾器出现问题时仪表空气走旁路而 对油雾器进行检修),在油雾器后加设一台稳压罐, 稳压罐下部加装一个排污阀,这样既可排污,又可稳 定仪表空气压力,减少压差;冬季加强空气压缩机管 理,及时更换干燥剂并加强出口缓冲罐的排污。改 造后,经过近一年多来的运行,再未出现同类问题, 程控阀运行正常,保证了系统的稳定运行。 剧烈波动,影响罗茨鼓风机的安全运行。对此我们 又及时进行了技术改造,将逆放气回收罗茨鼓风机 移至半水煤气柜出口,经煤冷塔和气水分离器等设 备缓冲后再进入罗茨鼓风机。改造后在逆放气正常 回收的情况下,罗茨鼓风机运行平稳,再未出现异常 响声和电流大幅波动等不正常情况。 2.3程控阀程序控制故障 在2010年8月系统运行正常时,突然吸附塔D 塔109 D阀出现开关不正常,不受DCS系统的控 制,经仪表检修人员检查调整后仍未解除故障,且运 行一段时间后108D、107D等D塔所有的阀门全部 出现不正常。经我公司仪表人员检查,未查出问题 原因。在这种情况下,操作人员采取果断措施,切掉 D塔,将系统运行模式由10—3—9(即1O塔在线3 塔同时进料9次均压)调整为9—3—8(即9塔在线 吸附3塔同时进料8次均压),保证系统的正常运 行。而后经厂家技术人员现场检查后发现,事故是 由DCS控制系统中控制D塔程控阀的一个卡件电 源接触不良引发的。经及时维修后该塔很快投入了 正常运行。 2.4净化气(产品气)中CO,波动大 装置设计净化气中CO 含量在0.2%左右,且 气体成分应该比较稳定,但在实际运行中,我们发现 PSA出口净化气中CO 含量很不稳定,经常有大幅 度的波动。经过分析,我们发现主要有两个方面的 原因:一是由于我们公司氨水法脱除CO,系统和 PSA系统两套脱碳系统同时使用。由于两套系统运 行时气量平衡不好,如氨水脱碳岗位随着液位的高 低而引起阻力变化、系统加减负荷时气量调节不及 时、产品结构调整而对两个系统气量进行较大幅度 调整、调整粗甲醇浓度时人为调节净化气中CO,含 量等,导致进入变压吸附系统的气量不稳定。二是 操作人员经验不足,调节的预见性较差,不能根据系 统情况进行有预见性的调节,等到发现CO 明显波 第7期(上) 邵洪义:3 MW背压汽轮机做功下降原因分析及处理 .59・ 3 MW背压汽轮机做功下降原因分析及处理 邵洪义 (中国石化河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂,河南南阳473132) 摘要:根据南阳石蜡精细化工厂3MW背压汽轮机的情况进行分析判断,找出其做功能力下降的原因,采取相应 措施进行处理,保证了背压机组的做功能力恢复,并对今后预防提出了改进措施。 关键词:背压汽轮机;做功下降;原因分析;改进措施 中图分类号:TQ051.3 文献标识码:B 文章编号:1003—3467(2011)13—0059—03 1概况 南阳石蜡精细化工厂动力车间3 MW背压汽轮 低压蒸汽管网。 2汽轮机做功能力下降情况及初步判断 2010年发现机组做功能力显著下降,并且与 2009年对比发电量明显降低(见下页表1)。在相 机为青岛汽轮机厂制造的B3—3.43/0.981型背压 式汽轮机,机组于1998年12月安装调试投产。目 前该汽轮机主要与北京锅炉厂制造BG一75/3.82一 MQ中温中压75 t/h煤粉炉配套运行。汽轮机本体 由一级双列复速级和两级压力级组成,额定负荷为 同蒸汽负荷状况下做功下降200 kW左右。在调压 器最大刻度下,最大进气量不超过60 t/h,电负荷达 不到3 000 kW只能维持2 750 kW运行。并且复速 3 000 kW,排汽压力为0.981 MPa,额定进汽量和最 大进汽量分别为48.7 t/h和65.8 t/h。新蒸汽通过 级压力逐渐升高,转子轴向位移逐渐增大导致轴位 移油压逐渐降低(由0.38 MPa逐渐降低至0.34 MPa)。推力轴承温度逐渐升高(见下页表2)。 自动主汽门到三通分两路分别进入蒸汽室两侧,经 调速汽门到高压喷嘴膨胀逐级作功,排汽进入全厂 动再去调节为时已晚。对此,我们从管理上制定相 关措施,加强岗位问的沟通,尽量减少PSA系统气 处理气量在4 500~26 000 Nm /h,显示了较大的存 在弹性;原料气的转换率为69%~71.5%,有效气 体成分回收率97%~99.5%,基本达到了设计标 准。 量的波动;加强班组之问的交流学习,不断总结经 验。经过两年多来的摸索,目前已基本总结了一套 切实可行的经验,杜绝了净化气CO 大幅波动的现 象。 3.2经济效益分析 按每天增加液氨产量100 t,减少NH HCO 产 量420 t,液氨平均销售价格2 400 t,NH HCO 平均销售价格510 算,则: 300×100×2400—300×420×510=774(万元) 3运行效果分析 3.1主要运行指标 t,全年有效生产时问300 d计 ①原料气处理量:4 500~26 000 Nm /h;②原 料气成分:CO:27.8%,C02.9%,H 5 1.7%,N2 即每年可增加经济效益774万元。 16.5%,O2 0.2%,CH 0.9%;③净化气(产品气)成 分:CO 0.2%~0.8%(根据气量大小和粗甲醇浓度 进行调节),CO 4.0%~4.2%,H2 71%~72%,N2 4 结语 该装置投运两年多来,经过技术人员和岗位化 22%~23%,0 0.2%,CH4 1.2%~1.3%;④解吸 工人员的不断摸索调整,增加经验,目前运行平稳, 达到了良好的运行效果。增加了我公司的产品结构 调整的力度,产生了较好的经济效益。 气成分:CO 92%~95%。 根据两年多来实际运行效果分析,装置原料气