轻压下控制系统在小方坯连铸机上的应用 陈良华 (中冶连铸技术工程股份有限公司 湖北 武汉430073) 摘 要:介绍一种轻压下控制系统。为提高小方坯连铸机生产高碳钢的产品质量,配置了轻 压下控制系统 通过在150mm ̄15Omm断面和165mmx165mm断面小方坯连铸机上的应用证 明,在减小铸坯变形,防止铸坯偏析,提高铸坯内部的质量,“轻压下”技术是解决高碳钢连铸坯 偏析的理想方法 关键词:连铸;小方坯;轻压下;控制系统 中图分类号:TH69 国外多个钢厂对小方坯连铸 机配置轻压下.取得了非常满意的 效果。近几年来.国内对小方坯连 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1665—2272.2013.05.070 制.为提高伺服比例阀的控制性 水与轻压下在线控制模型。③基于 铸坯凝固传热与凝固收缩特性,开 发与完善面向质量的连铸坯动态 配水和动态轻压下综合控制模型: 能.油缸控制阀台置于拉矫机旁。 液压控制阀台设置在拉矫机设备 铸的轻压下技术的进一步研究取 得了一些新的进展 我们对炼钢厂 150mm×150ram断面和165mm× 旁.拉矫机液压缸上安装内置式位 置传感器控制压下的距离.液压系 统采用闭环伺服控制.能够根据拉 矫机液压缸的位置.迅速地调节液 压流量.闭环控制压下精度,保证 拉矫机的开口度的尺寸精度,方便 实现在铸坯凝固末端合适位置进 行合理压下.以有效提高铸坯的内 部质量 165mm断面小方坯连铸机上采用 了轻压下技术.取得了很好的效 果。 2设备组成 通过对过热度、拉速和二冷条 1轻压下控制技术 轻压下技术是集设备、液压、 地在线调整拉矫机的辊缝值。拉矫 机轻压下控制系统由以下硬件和 软件系统组成(见图1)。主要组成 有:拉矫机液压油缸;拉矫机液压 件以及凝固模型等工艺参数的仿 真分析.在13m 16.5m之间布置多 组压下辊.以保证中心固相率 自动化、模型控制为一体的连铸集 成控制技术.掌握此项技术能够整 体提升连铸技术的装备水平和产 品质量:轻压下控制系统包含了关 键设备、控制模型与在线检测三大 部分.能精确地在线对连铸坯凝固 0.25~0.60处于压下区域.并采用多 道次、均等的压下量进行压下,以 减小累积应变.防止内裂纹的产 控制阀;位置传感器、压力传感器; 现场接线盒、端子箱:一级PLC及 一级控制站:二级控制站。 生.保证轻压 下的效果 本文轻压 末端进行动态轻压下.有效降低铸 坯中心偏析、疏松的程度,提高铸 下控制系统方 案每流采用整 体拉矫机架. 坯产品质量。该技术包括:①拉矫 机结构优化和辊缝远程控制精度 保证技术 基于液压伺服的拉矫机 每台机架上有 6台拉矫机. 每台拉矫机对 应的液压 控制装置。拉 矫机辊缝控制 开口度控制系统研究.保证其辊缝 液压调节的灵活可调性和稳定性: 基于PLC的辊缝远程液压控制逻 辑与优化研究.实现远程辊缝可调 的拉矫机机械、液压以及PLC控制 系统的定型与优化 ②动态二冷配 收稿日期:2013—03—17 采用伺服阀控 图1 拉矫机轻压下控制系统硬件和软件系统组成 172科技创业月刊2013年第5期 轻压下控制系统在小方坯连铸机上的应用 3控制系统配置 轻压下控制系统配置 SIEMENS S7—4o0 PLC(每流1 下.设定值来 自2级过程计 算机的轻压下 模型.在1级 HM1上可以 套).每套用于一流的6个机架的 轻压下的控制 整个轻压下控制系 监视设定值 在常规压 统包括一级HMI系统、二级计算机 系统、与铸流PLC通讯、轻压下 PLC、网络系统组成,轻压下PLC采 用SIEMENS S7—400系列PLC.9 下时.轻压下 PLC根据铸流 阔2轻压下控制原理方框图 PLC的铸机操作模式和跟踪数据 析及故障处理意见。④用于专业人 槽基板电源模板PS 407 10A.工 确定夹送辊是以引锭杆压力打开、 员对PLC进行程序的修改。 业以太网模板CP 443一1.CPU 引锭杆压力压下或热铸坯压力压 414—2.16通道模拟输出模板(伺服 下:在轻压下模式下.根据检测液 4结语 阀控制信号).16通道模拟输入模 压阀的位置反馈以及液压油的油 通过比较发现.进行轻压下后 板431(伺服阀反馈信号、管路压力 压信号.根据计算液相/固相区域 的铸坯中心偏析的级别比同期不 输人).32通道数字输入模板(开关 的计算.在2级计算机中通过轻压 进行轻压下的铸坯质量有显著改 信号输入).2块32通道数字输出 一 下模型计算.确定每个压下辊的压 善。其中,轻压下后的铸坯基本以 模板422(电磁阀控制)。网络系统 一 下量.按工艺要求把液压缸快速准 轻微的0级和0.5级为主.比例达 采用了两种协议来传递信息:一是 确定位在要求的位置范围内.实现 64.5%.全部达到1.0级以下:而在 1级HMI和轻压下PLC之间、铸流 压下量自动控制 其控制原理是根 没有进行轻压下的177个试样中. PLC和轻压下PLC之间的数据交 据位置传感器检测到的位置参数 中心偏析1.5级率较高.达到 换采用SIEMENS s7协议:二是2 是否在位置设定偏差内.如果在正 7.34%。一般情况下。拉速对中心偏 级计算机与轻压下PLC之间的数 负偏差内,控制信号维持不变:如 析的影响很大。带轻压下铸机的平 据交换采用工业以太网协议。 果超偏差,则控制器给出使液压油 均拉速要比不带轻压下的铸机高 轻压下PLC通过高速工业以 缸向相反效应的信号得电.以削减 50%以上,而其中心偏析水平仍能 太网与过程计算机进行通讯.为保 超差直到位置信号回落到偏差范 够比不带轻压下的铸机有明显改 证系统的安全性和快速性.采用了 围内.才使该伺服阀失电。 善 实践证明轻压下技术对钢坯质 ISO通讯协议 铸流PLC系统与轻 上位机系统主要包括工控机、 量和经济效益的提高十分有益 压下PLC之间采用高速以太网进 显示器、打印机以及STEP7软件 参考文献 行数据交换 轻PLC与现场液压缸 包.通过串口与一个RS232一> 1 解涤尘.杨明生.PLC控制下轻压下 位置传感器之间通过CAN BUS方 RS485模块与PLC进行通信 主要 系统在小方坯连铸机上的的应用[J]. 式进行数据交换。 功能:①轻压下装置的动态显示。 机械与电子,2001(5) 轻压下控制方式有2种:一是 有送引锭杆、拉坯速度、轻压下过 2 高钟毓,王永粱.机电控制工程[M].北 通过1级HMI方式.二是通过2级 程、凝固点位置等的动态显示。② 京:清华大学出版杜.1994 过程计算机设定在l级HMI方式 轻压下系统的各种工作记录、查 3廖常初.¥7--300/400 PLC应用技术 下.静态模型表储存在轻压下PLC 询、打印。③故障报警。故障点、故 [M].北京:机械工业出版社,2005 内数据区.HMI可以显示或修改位 障类型、故障时间等相关数据的自 (责任编辑吴汉) 置设定参数 在2级计算机方式 动记录和查询.并给出疑难故障分 Soft Reduction Control System on the Billet Caster Abstract:This paper introduced a kind of soft reduction system.For improving the quality of billet while casting the high carbon stee1,it should configure soft reduction system.Through production of 150mmx150ram section and 1 65minx 1 65mm section.for reducing billet distortion&segregation and improving the quality of bil— let,the soft reduction technology is an ideal solution that enables the billet segregation of high carbon stee1. Key words:Continuous Casting Billet;soft reduction;control system PIONEERING wITH SCIENCE&TECHNOLOGY MONTHLY NO 5 2013 173