一﹑说明
现行的碱性蚀刻液耗量为
2.2L/m2的目标,而实际生产控制为3.4 Kg/m2
左右两者相差过大。
二﹑原因分析及对比
1. 蚀刻时,添加1L蚀刻子液流出1L蚀刻母液,蚀刻子液中不含铜,流出
的蚀刻母液含铜,含铜量决定了蚀刻子液的耗量。根据行业内铜含量的控制范围为145-155/L,化学试验室的分析结果2月份含铜量平均在150g/L,以铜密度8.96g/cm3计,1m面积18um底铜+板电面铜12um重量为:8.96×3×10-5×2面×103×1000=538 g/m2
生产铜厚18um的板蚀刻面积为50%计,1.8L / m2 按公司生产板底铜的分类:2月份碱腐(9998 m2)
2
铜厚 分布率% 面积m2 18um 60 6000 35um 35 3500 70um以上 5 500 以18um的板蚀刻面积计算:6000 m2+3500 m2×2+500 m2×3=14500 m2 需要使用26100 L,我们公司因为子液洗也用蚀刻液(原来使用氨水),所以碱性蚀刻液的耗量相对增加,子液洗缸体积为120 L每天更换及清洗,需要使用4600L,每天对蚀刻段的清洗及保养也需要蚀刻液,估计需要使用400 L。
合计需要使用碱性蚀刻液31100 L左右,单耗约为3.11 L/m2。
2. 经过对使用相同碱性蚀刻液厂家A﹑B和C的实际耗量调查,对比发现现在的碱性蚀刻液实际耗量基本在3.3 L/m2左右。 3. 对比我们公司2008年的单耗如下:
月份 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 消耗(L) 40000 28000 48000 56000 单耗(L/m2) 3.12 3.11 3.01 3.92 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 平均 45000 50000 850 53650 50050 47960 30000 29000 45209.17 2.41 3.371 3.9 3.951 3.762 3.862 3.378 3.224 3.422667 碱性蚀刻液实际耗量在3.42 L/m2左右。 对比我们公司2009年的单耗如下:
月份 2009年1月 2009年2月 2009年3月 平均 消耗(L) 31000 31000 49500 37166.67 单耗(L/m2) 5.343 3.104 3.223 3. 2009年1月由于消耗未增加而生产面积过少5801 m2,导致单耗上升。主要原因是:生产面积少,收开线次数增加。每次开线时,PH值的调整都需要消耗大量蚀刻液。
去除1月份的异常2009年碱性蚀刻液实际耗量在3.3 L/m2以下。
三﹑结论
通过上述的分析和对比认为公司的碱性蚀刻液耗量为2.2L/m2的目标过低,应该先使用实际碱性蚀刻液耗量来控制。
四﹑改善方法
第一阶段我们将对 PH值进行调整: 蚀刻液的PH值为9.7,氨水的PH值为
11.63。同样调整蚀刻母液的PH值(蚀刻缸的体积为1100L),蚀刻液要比 氨水消效耗的多。控制蚀刻液的PH值,停线时必须将蚀刻槽的抽风关闭, 减少氨气的流失。
第二阶段我们将子液洗改用为氨水,降底蚀刻液的用量,但增加了氨水的用 量,请确认两种方法的成本,工艺可以进行实验确认用量。
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