维普资讯 http://www.cqvip.com 硫磷设计与粉体工程 2008年第1期 S P&BMH RELATED ENGINEERING ·35· 防止黄磷生产中火灾和爆炸事故发生的措施 王 敏 (辽宁省辽中县辽河化工厂,辽宁辽中110200) 摘要:黄磷是一种易燃剧毒的化工原料,生产过程易发生火灾和爆炸事故。通过对黄磷生产企业 发生的几起事故分析,提出了防止火灾和爆炸事故发生的一些具体措施,供小型黄磷生产企业安全生产 参考。 关键词:黄磷生产;事故;预防;措施 中图分类号:TQ126.316:TQ086.3 文献标识码:B 文章编号:1009—1904(2008)01—0035—03 1概述 因此在黄磷生产过程中如何采取措施防止火灾和爆 炸事故发生,是每个厂家必须十分注重的问题。笔 黄磷是一种易燃剧毒的化学物质,熔点44.1 者结合黄磷生产实践,谈一点看法,与同仁共勉。 ℃,沸点280℃,燃点仅为35℃,且在潮湿空气中3O ℃即能着火。黄磷生产最显著的特点就是高温、易 2防止磷和磷泥自燃是关键 燃、易爆、有毒。磷和磷泥的自燃,尾气的爆炸,磷渣 应特别注重粗磷的输送、黄磷的精制与包装、磷 的排放,等等,稍有不慎都可能造成火灾事故。磷的 泥的回收等工艺过程,归纳起来容易引发事故的因 化学性质非常活泼,常温下就能与氧结合迅速燃烧, 素主要有以下几种。 释放出大量的热量,伴随产生高温浓烟。这不仅对 2.1 受磷槽溢流管堵塞引发事故 环境造成污染,对财产造成损坏,而且对人体构成极 某黄磷生产企业在1999年12月和2003年6 大危害。因为空气中允许磷的最大浓度为3×10 月,都曾发生过因受磷槽溢流管堵塞引发火灾,尽管 mg/L,超过该值就可使人中毒(致死量为0.1 g)。 没有造成人员伤亡和大的经济损失,但严重干扰了 检修间隔期短、检修费用高,影响产品成本和企业经 [3]孙志立.80 MW制磷电炉运行总结[J].硫磷设计与粉体工程, 济效益。其主要原因是炉料质量差、焦炭粒度较大, 2002。(4):37~4O. 炉料配合比不准确,混料不均匀,使炉内物料产生局 [4] 陈善继.某制磷电炉炉衬炭砖损坏原因剖析[A]//中国科技发 展经典文库(下卷).北京:中国言实出版社,2001:3021~3023. 部缺碳现象,导致炉衬炭砖受到严重腐蚀。为此,应 [5]陈善继.制磷电炉爆炸的原因剖析[J].无机盐工业,2006, 在把握好设计、施工、安装、筑炉(含烘炉)关的前提 (10):42~43。59. 下,确保安全生产;在生产操作中要严格执行各项工 [6]陈善继.制磷电炉烘炉技术[J].硫磷设计,1999,(1):31~36. 艺指标和操作规程,完善原料加工的技术改造措施, [7] 陈善继.某制磷电炉耐火混凝±炉顶损坏原因剖析[J].无机 做到精料人炉 J、精心操作、在延长制磷电炉使用寿 盐工业,2001,(5):29~31,36. [8] 陈善继.焦炭质量对电炉制磷的影响[M].中国经济技术发展 命的同时,降低能耗、降低生产成本,提高经济效益。 优秀文集(第三卷下册).北京:中国文史出版社,2003:338~ 参考文献: 341. [9]陈善继,磷矿质量对电炉制磷的影响[J].无机盐工业,2001. [1] 陈善继.制磷电炉铝质耐火混凝±炉顶施工[J].硫磷设计与 (1):37~4O. 粉体工程,2003,(6):38~41. 作者简介:陈善继(1935一),男,浙江永嘉人,高级工程师,注 [2] [美]R B波尔特,J C巴尔波,编,蔡孝载,等,译.电炉法生产 册化工工程师,从事黄磷及磷化工工程设计与建设5O年,已发表论 元素磷[M].北京:化学工业出版社,1965:3~18,244、231~ 文5O余篇。 232. (收稿日期:2007一lO一31) 维普资讯 http://www.cqvip.com 36· 硫磷设计与粉体工程 S P&BMH RELATED ENGINEERING 2008年第1期 正常的生产秩序。事故的直接原因是受磷槽未及时 清洗,槽内磷泥日积月累造成结块,这些块状磷泥短 时间加温不易熔化,当槽内块状磷泥升至溢流管口 时,就会随溢流水带到管中形成堵塞或半堵塞,使受 磷槽内喷淋水不能及时排走,槽内液面不断上升,而 处于熔化状态的磷被大量的水从压磷套管中冲出引 起燃烧。仔细分析事故的原因后提出的预防措施 是,首先要正确判断受磷槽溢流管是否堵塞,其方 法:①根据磷炉内压力大小来判断,受磷槽溢流管堵 塞后,槽内液面逐渐升高会引起炉内压力增大,所以 当导气管处压力大于喷淋塔处压力时可判定溢流管 产生了堵塞。②根据最末端磷泥槽溢流水量大小来 判断,如无水溢出则为全堵塞。对此,可适当增加压 磷作业的次数,我厂的经验是改过去每日一次为每 日二次(分别在每天的11:00和l4:00),且第二次 压磷前应当给受磷槽加温1 h左右,确保磷泥熔化 后才能实施压磷;同时规定每周对受磷槽进行一次 清洗(要求压出“黑水”,即水与杂质的混合物),目 的就是防止槽内磷泥积存过量。另外磷炉当班人员 若发现磷炉压力增大时应迅速采取措施,停炉停水, 并立即通知精制工给受磷槽进行加温,然后再实施 压磷作业一次。③在受磷槽溢流管处增设直接蒸汽 管,以防溢流管堵塞时能及时进行加热熔化,保障溢 流管畅通。同时可在受磷槽上安装一条排磷管道, 使其因溢流管堵塞而冒出的磷泥能顺利地排入安全 地带,避免磷和磷泥燃烧引发火灾。 2.2精制黄磷的方法不当引发事故 1、在黄磷精制操作时须做到两点,一是从锅炉 房输送过来的蒸汽压力要求不能超过0.4 MPa,并 且要视精制锅内磷的位置变化对阀门进行适当调 节。当发现锅内磷位升高时应迅速调小截止阀,以 免蒸汽压力过大将锅内磷冲出引起燃烧。二是加入 碳酸氢铵的量不宜过大,一般控制在2.5 k t,并且 要视精制时间分数次加入,否则碳酸氢铵受热分解 产生大量的NH 和CO,,加之黄磷熔化时体积迅速 膨胀(常压下膨脓率为3.25%),导致黄磷溢出精制 锅引起燃烧。 2、对粗磷进行漂洗时水温一定要符合工艺要 求,通常控制在60~70 c【=。水温过高锅内磷泥被漂 洗水带出影响磷的回收率,水温过低漂洗水带出的 磷泥不易排走,造成精制锅溢流管堵塞而诱发事故。 3、对磷泥的回收要定期、定点、定人进行。这样 是可使槽内磷泥得到进一步回收,提高磷的回收 效率;二是可避免槽内磷泥积存过多造成溢流管堵 塞,磷泥溢出槽面引发事故。所以为有效防止火灾 事故,我们采取了以下措施:即定期两天回收一次磷 泥,每次必须清洗干净并经质检员验收合格。 2.3操作不慎引发事故 当用橡胶管虹吸粗磷或磷泥时,必须认真检查 输送管道是否畅通,作业完毕须对管道进行疏通。 目的是防止在下一次虹吸时管道阻塞出现反喷现象 而引起磷(磷泥)燃烧。用过的胶管也要清洗干净 才能堆放,以防残磷自燃而损坏管子,进一步引发火 灾。其二在处理被堵塞的管道时,不能用蒸汽或热 水对管道直接进行加热,以免熔化的磷反喷引发事 故。应采取间接加热的方法使其均匀熔化,进而疏 通管道。其三用取样管采取样磷时,压住取样管口 的拇指应缓慢移开,以免空气进入过快,磷反冲出来 烧伤取样人员。当发现磷温过低,磷凝固在取样管 内、外壁时,应用热水将其熔化后才能拉出样管,否 则也会引发事故。2003年3月某厂一精制工在取 样磷时,因磷温过低未采取上述措施而将取样管拉 出水中。附着于管内、外壁的样磷遇空气迅速燃烧, 导致样管温度升高,管内热气流使样磷冲出,烧伤该 工人脚部。 3预防尾气爆炸和CO中毒 黄磷生产中还产生大量的尾气,主要成分是 CO,常温下空气中的 (CO):12.5%~74.2%时遇 火极易发生爆炸。目前由于技术等诸多原因大多数 厂家将其点燃排空,少部分厂家用作烘干原料,没能 充分利用。加之回收系统密封性不够好,操作稍有 不慎,爆炸和中毒事故就可能发生。2004年9月l0 日某厂连续发生两起尾气爆炸事故,侥幸没有伤亡, 损失也不大。为有效避免和预防事故,笔者建议采 取以下措施。 1、尾气从磷炉输送到烘干系统,应采取微正压 (1.0~3.5 kPa)操作。第一,必须保证输送管道畅 通无阻,并定期对管道进行清理,要求每季度一次以 上。第二,每次使用尾气时要严格按照操作规程进 行。送气、点火、引风等必须严格遵循相关的操作顺 序,力求做到两个避免(避免空气进入输送管道,避 免混合气体进入烘干设备)、一个严禁(烘干作业严 禁烟火)和一个确保(确保引风系统畅通)。第三, 维普资讯 http://www.cqvip.com
硫磷设计与粉体工程 2008年第1期 S P&BMH REIATED ENGINEERING ·37· 《硫磷设计与粉体工程》编审委员会 主任委员:龚建华 副主任委员:严福民陈忠海 执行副主任委员:陈忠海汪艳红(女) 委 员:(按姓氏笔划排) 于敬中 万克西 王金铭 王 颖 尹伟 邓先和 邓均辉 叶树滋 刘培林 许秀成孙正东 孙成林孙国超严福民 李若松李明军 李忠于 杨少敏 杨文泉杨承律 吴大农吴宏富 张伟 张一麟 张允湘 陈兆萍(女) 陈玉如 陈忠海陈德兴沙业汪 汪明远汪艳红(女) 明大增赵会田 钟本和(女) 段付岗 须建强 夏辉容维黄学群龚建华韩海波 廖立华魏而宏 在操作过程中随时观察火焰燃烧情况,防止火焰突 (磷铁槽),防止沟槽产生泄漏等,以保证磷渣能顺 然熄灭。同时要记录供气和排气压力,即保证供气 利地进入渣池水淬,杜绝磷铁流入水淬池。同时放 正压,排气为负压,均以500~1 000 Pa为准,一旦火 渣要根据渣口大小、渣量多少等来控制渣速,避免渣 焰熄灭必须立即处理,拉出伸缩管(燃烧管),关闭 冲出渣槽或溢出槽面。某厂2000年8月就发生一 挡板,封闭水封,待引风机运转15 min后停机。若 次磷渣冲出槽口溢到地面烧坏2台设备,险些造成 需继续作业仍按规程操作。 火灾事故。②高温熔融的磷铁遇水会产生爆炸,所 2、CO为无色无味无嗅的气体。当窑中 (co) 以在撬渣(取磷铁)过程中必须严格按操作规程进 达0.16%~0.20%时,人在1.0~1.5 h后便中毒死 行。某厂2002年l0月一炉前工因出炉磷铁冷却时 亡,当其增加到0.5%以上时15 min后人即中毒死 间不足,用水剧冷后便开始撬渣,当钎子启动磷铁时 亡,只有当 (CO)小于0.01%时才能确保人身安 呈熔融态的磷铁遇水而爆,气渣混合物瞬间冲出将 全。预防CO中毒应注意:①生产装置要求密闭,整 其眼睛击伤。2004年3月又有一炉前工对刚出渣 个磷炉上下必须保持空气流通,不留死角,使逸出的 槽的磷铁进行打碎时,高温的磷铁(内部未完全冷 CO能迅速扩散。②料柜与磷炉连接部分有少量尾 却)遇其上部低温磷渣产生爆炸,使他腿部烫伤。 气顺着料管从料管料柜上逸出,容易使人员中毒。 所以为有效防止磷铁爆炸必须保证其冷却时间,要 有些厂采取点燃办法将其烧掉排空,这样会使料柜 待磷铁完全冷却后才能实施撬渣取铁作业。铺渣槽 受热变形,影响使用寿命。笔者建议在料柜上安装 必须用干渣,渣槽内严禁积水。③若渣槽磷铁较多, 台鼓风机将CO迅速吹散于空气中,既可保障人 时冷却不足影响下一炉排渣,可采用水强制降温。 员安全又可使料柜不受热变形。③强化管理和个人 但必须遵守两点,一是出炉后30 min以上方可用 防护。要建立健全各顶规章制度,开展岗位练兵活 水,淋水时人员不能靠近;二是停水后30 min以上, 动,提高个人防护能力,做到自保、互保、联保、防患 确认坑内无积水才能进行撬渣取铁。 于未然。 综上所述,黄磷生产中火灾事故的防范是一项 4磷渣排放和磷铁回收应加强操作管理 涉及技术、操作和管理等诸方面,许多做法也需在实 践中不断完善。 黄磷生产的磷渣(磷铁)温度高达1 300~1 500 ℃,每天都需定时排放数次,每次都不能掉以轻心, 作者简介:王敏(1946一),女,辽宁沈阳人,高级工程师,原 辽宁省辽中县辽河化工厂生产副厂长,总工程师,已发表论文3O多 否则也会造成火灾事故或人员受伤。为此要求做 篇。 到:①排放前必须认真清理疏通渣沟,合理铺牢渣槽 (收稿日期:2007—12—2O)