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大型加氢釜传热系统改造

来源:小侦探旅游网
..100.. 石油和化工设备 201 5年第18卷 大型加氢釜传热系统改造 高元勇,李强,严小生 (江苏扬农化工集团有限公司,江苏扬州225009) [摘 要]反应温度是加氢反应釜需要控制的重要参数,反应温度的高低不仅影响产能、转化率 副产物量等,且转化率 低、副产物多还严重影响后面的精馏等工序 本文主要介绍为解决加氢釜反应温度高、波动大、难于稳定控制等问题,将 釜内三圈两层共六组挟热盘管改为2O片传热板,将开式循环冷却系统改为闭式纯水冷却系统,有效解决了因循环水结垢, 传热系数低导致的反应温度高难于控制等难题,改造后的加氢釜能够精确地控制反应温度,提高了产能,更好地抑制了副 反应物的产生。 [关键词]加氢釜;反应温度;盘管;传热板;循环水 气一固.液三相加氢反应工艺,就反应设备而 言,决定反应釜生产能力的两个主要影响因素一 为搅拌形式,二为换热(冷却)性能。两者的有 机高效组合特别是反应温度场的稳定决定了加氢 催化工艺的平衡转化率及反应速率。宁夏瑞泰公 司有一台强放热加氢反应釜,其技术参数如表1 所示,设备直径2800 mm,简体高3000 mm,总 有效体积20 m ,内置三圈上下二层共六组换热盘 管,总传热面积35 m2,设备总装图如图l所示。此 釜自投入运行近一年多,投料量一直为设计值的 70%,影响投料量的主要因素为反应温度偏高。同 时由于循环水钙、镁等离子含量比较高,冷却盘 管结垢较严重,相同投料量条件下反应温度越来 越高,为了控制反应温度,提高转化率,降低副 反应,只得减少投料量,生产工况变得越来越恶 化。工艺校核得出盘管传热面积偏小,停车检修 时发现盘管内部结垢严重。 表1加氢釜参数 反应温度(℃) 反应压力(MPa) 反应物质 总换热面积(m ) 图1改造前加氢釜总装图 点,决定将釜内的六组换热盘管改造为新型传热 板结构。传热板技术借鉴板式换热器结构,传热 板内部流体介质高度湍流,实现高传热系数,同 时单位体积的传热面积要远高于盘管的传热面 积,在有限容积的反应器内实现了最大可能的强 化传热目的,突破了传统反应器单釜容积受限的 制约。由于内置大面积、高传热系数(传热系数 可达1200 W/m ℃)的传热板,传热板排布采用多 路进出冷却流体介质,使加氢反应器内相对为等 温工况,副反应极大的减少。单片传热板结构如 图2所示。 95 2.2 氢气,邻硝基氯苯 35 有效体积 (m3) 设备材质 搅拌转速(r/min) 20 316L复合板 370 根据釜的尺寸,设计了20片材质为316L的换 热板,每片换热板长2600 mm,宽1100 mm、换热 作者简介:高元勇(1973一),男,江苏扬州人,南京工业大学 毕业,本科,工程师。主要从事化工设备设计、安装、调试等工 作。 1传热板结构与应用 为了解决反应温度高、传热面积不足的缺 第4期 高元勇等大型加氢釜传热系统改造 ..101.. 面积为3.5 m2,釜内传热总面积为7O Il12,换热面积 是原来盘管结构的2倍。上下设置一个总进水、出 水环管及各四个外接管口,同时用槽钢、扁钢将 传热板牢固地固定在釜内。 改进传热板制造工艺,以提高使用寿命。 普通传热板的加工制造工艺为:两张经过热处理 的不锈钢钢板逐点进行热融焊接,应力、变形量 较大。为了尽可能地减少热融焊接时的应力影 响,经与制造单位联合攻关,决定采用48个焊头 同时进行热融焊接,这样在更大面积范围内的钢 板同时受焊,使热融焊接的热应力消除到最小。 这次改造用传热板在热融焊点的侧面并没有“穿 透”,而仅仅是两张钢板的内部“融化”后成 型,这样可有效防止长时间使用过程中出现的热 应力破坏导致的传热板穿孔泄漏。改造后的加氢 釜总图如图3所示。 图2传热板结构示意图 图3改造后的加氢釜总图 2改进循环水系统防止水质结垢 因传热板两板之间的间隙远小于盘管内径, 面对比较硬的循环水质将比盘管更容易结垢、堵 塞,故利用蒸发式冷凝器设计了一套闭式循环水 冷却系统,系统内的循环水用纯水代替,这样就 避免了水循环系统的结垢,保证了传热系数。闭 式循环水冷却系统如图4所示。 图4闭式循环水冷却系统示意图 3应用结论 在生产过程为了提高安全性,在循环水系 统配上安全泄压阀,防止传热板被击穿,釜内的 高压液体对后续设备造成损坏。经过一年多的运 行,反应釜温度控制误差不大于±2℃,不仅提 高了产能和转化率,还极大地抑制了负反应的产 生,为公司创造了巨大的经济效益。 ◆参考文献 [1】邵红根,赵建明.浅谈液相催化加氢反应器的搅拌和换 热[J】.化工生产与技术,2010,17(1):53-55. 

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