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中国科技期刊数据库工业A MTBE装置甲醇萃取塔腐蚀原因及对策 余赛男 中韩乙烯(武汉)石油化工有限公司湖北武汉430000 摘要:武汉分公司MTBE装置扩能改造后,曾因为塔盘、填料严重堵塞,导致较多未反c4进入甲醇回收塔引起超压,装置被迫终 止进料循环操作。甲醇萃取塔发生堵塞的主要原因是该系统腐蚀严重,大量腐蚀产物堆积在塔盘、填料上堵塞物料正常流动, 萃取效率下降。装置开工十几年来甲醇回收系统也发生了多次腐蚀穿孔、泄漏等问题,严重威胁装置安全长周期生产。本文分 析其腐蚀的原因,以及相应对策。 关键词:甲醇萃取塔;电化学腐蚀 中图分类号:TE621 文献标识码:A 文章编号:1671—5799(2015)05—0091-02 甲基叔丁基醚(MTBE)作为汽油的优质调合组分受到普遍 质溶液的PH值有关,并且随着温度的提高腐蚀速度会加快。 欢迎,其研究法辛烷值117,马达法辛烷值101。其合成过程 2.1析氢腐蚀 是在温度为40 ̄65℃,压力为0.7~L 5MPa的条件下,以大孔 2H+2e—H2 1 径强酸性阳离子交换树脂作为催化剂,将混合c4中的异丁烯 2014年7月至8月对甲醇萃取塔工艺水PH值进行了监控,见 组分与工业甲醇于液相状态下进行醚化反应合成甲基叔丁基 表1。 醚(简称MTBE)。 从表1中数据可以看出该系统工艺水pH值在5.0-6.O之间, C CH3 呈现较弱的酸性,并且随着时间的推移酸性逐渐减弱,最终  fI 稳定在PH值接近6.0的水平,这说明系统中的酸性物质在一 CH3一OH+C——CH3._CH3—C——0_-cH3—37(KJ/mo1) 段时间内快速积累起来的,随着系统的脱水和补水操作以及 l lI 酸性物质与设备发生反应而逐渐消耗掉。酸的来源有三个途 CH2 CH3 径,一是新催化剂微孔中吸附的残余硫酸,二是原料甲醇中 此醚化反应为可逆过程,为了获得较高的异丁烯转化率, 含有的微量甲酸,三是催化剂在运行过程中脱落的磺酸基。 最有效的手段是控制大于1:1的醇烯比,醚后的C4与甲醇混 目前使用的D006催化剂树脂中残余硫酸质量分数为 合物采取萃取精馏的方式进行分离。 0.12%,每年更换65吨催化剂中会携带7.8kg硫酸进入工艺系 1甲醇萃取回收过程 统,这些硫酸将腐蚀掉约4.5Kg的铁,过去使用的S一54催化剂 来自催化反应精馏单元D-403的剩余碳四及甲醇经催化精 树脂残酸量更大。因此,酸蚀主要发生在催化剂更换初期, 馏塔回流泵(P-405A)抽至萃取塔进料冷却器(E-404)冷 随着时间的推移酸蚀逐渐减弱。 却降温到40℃后进入甲醇萃取塔(C一403)与来自塔顶的萃取 对于优等品甲醇来说,其中也含有质量分数为0.0015%的 洗涤水逆向接触,使醚化后碳四中的甲醇溶于洗涤水中。脱 甲酸,按甲醇进料量3.176t/h计算每天将有1.14Kg的甲酸进 除甲醇后的剩余碳四由C-403塔顶部溢出流入未反应碳四罐 入系统,这足以导致系统中的水PH值维持在6.oE右。 (D一405),然后经未反应碳四泵(P-409)向丁烯一1系统进 通过厂家对废催化剂经活化后,交换容量能由1.52 ̄o1. 料。 g-l,恢复到5.17 ̄o1.g~,基本恢复到新品水平,这说明催化剂仅 甲醇萃取塔(C-403)塔底部的富含甲醇水进入甲醇回 发生了少量的永久失活性的脱磺酸基现象,因此可以断定,在 收塔进料一萃取水换热器(E-408)换热后,进入甲醇回收 生产运行阶段出现PH值稳定在6.0的情况不是由此引起的。 塔(C-404)回收甲醇。C-404塔底部重沸器(E-410)采用 上述所提及的各种酸性物质都具有亲水性,酸性物质进入 蒸汽加热,C-404塔底部贫甲醇吸收剂(甲醇含量≤0.1%的 萃取塔后与水充分接触,并在较短时间内即转移到水相中, 萃取水)经回收塔进料一萃取水换热器(E-408)换热回收 这很合理的解释了萃取塔萃取段的下段较上段更为严重的腐 热量后,再经萃取水泵(P-408)加压后进萃取水冷却器 蚀。萃取液中溶有大量酸性物质,在流经甲醇回收塔进料加 (E-407),冷却到40℃后作为吸收剂返回c一403循环使用; 热器的过程中随着温度的升高对其腐蚀增强,大部分的酸性 含水小于0.5%(w%)的甲醇由C-404塔顶部馏出,经过甲醇回 物质都在此消耗,因此甲醇回收塔进料加热器及其出口管线 收塔回流冷凝器(E-409A/B)冷凝后进入甲醇回收塔回流罐 腐蚀程度最为严重,伴随的现象是甲醇萃取塔萃取水中含有 (D一404)并由甲醇回收塔回流泵(P一407)加压,一部分作 大量呈红褐色的亚铁离子,这说明析氢腐蚀确实存在,由于 为回流液返回C一404,其余作为塔顶部出料(即回收甲醇)送 稀酸极弱的氧化性,只能生成亚铁盐。 至甲醇原料罐(D一402)。 2.2析氧腐蚀 2腐蚀机理 02 ̄2H2O+4e ̄40H一 甲醇回收系统是在含水环境下运转,进入装置的所有可能 在稳定生产期间,萃取水与萃取液的pH值相差较小,但 产生腐蚀的物质最终都会在萃取的过程中富集于水中,设备 系统设备的腐蚀仍然存在,由此断定除了析氢腐蚀外还存在 内部充有溶解了杂质的水,此水是一种电解质溶液,会使设 其它的腐蚀,我们分析认为是析氧腐蚀。系统中氧的来源主 备发生电化学腐蚀,电化学腐蚀常见的有两种,一种是析氢 要有两个途径,一是系统中补充的工艺水,我们所使用的补 腐蚀,另一种是析氧腐蚀,这两类腐蚀都与设备所盛装电解 充水为脱盐水而非除氧水,二是原料甲醇,甲醇在储运的过 表1 201 4年7月一8月甲醇萃取塔工艺水pH值监测数据 (下转第98页) 91 

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