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新区烧结厂配加生石灰系统改造及效果

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昆铡科技 Kungang K 新区烧结厂配加生石灰系统改造及效果 王林李光军 (新区烧结厂) 摘要介绍了新区烧结厂3(1(1・n 烧结机配加生石灰系统的原结构特点,及在生产运行中所暴露出的一 些问题.并对系统设备缺陷作了详细分析;论述了解决问题的各项优化改造方案,总结改造后的效果 关键词生石灰消化器热水消化水蒜除尘 叫显,有力的保障了烧结生产需求,叫 改善_r烧 结矿的产质艟,H1丁消化效果好,生 灰F料顺 卜 耿f『ij化器作为烧结生产巾有效提高产能 的I 改 . 成为标配设备,它对烧结矿的产 、畅,杜绝了消化器膨料,设备运行稳定,开停机fJJ】 显减少. 质 仃 卡¨、 大的影响。昆钢新 烧结厂现有 一台300 Ill!烧结机,共有2套生石灰消化器 『Jll生 一 。2012年6月投产以来.}{_{于原 2原生石灰消化器在使用中存在的问题 2.1消化器能力不足 行灰.为一 料条什的小断恶化,为确保高炉的刖料结构,烧结 矿碱度璀数『 II 1.90提高到2.30,生石灰川 逐渐增 铁水产量}}t4 000.O0 t/天左右提高6 000.O0 t/人 左有后,为确保高炉的烧结矿用量,满足高炉 产、稳产、顺产,烧结矿碱度基数r}1 1.90提高剑 2.30,随着烧结矿碱度基数的大幅提高, 耿 大.均已达到35~45 t/h,2台消化器同时使J刳仍不 能满 乍产需要,严重制约了烧结机产能的发挥; 儿存 设备伽 不科学,物料不畅,使用环境恶劣 的情况; 满足高炉的用矿需求,烧结厂于 人醚也逐渐增大,原一开一备的生石灰消化器, - 直需要开双机 加才能基本保供,f_}=I消化器消化能 力不足,生石灰j『lj化效果明显变差,Ff1于生 灰消 化不充分、t:湿不均,最终造成烧结矿巾 增 20144t-6川逐步实施并完成了生石灰消化器技改工 作,选Jt:1 ̄1-产能力达0~60 t/h ̄J新型消化器, 时 埘f『Jj化 安装布 结构进行优化,叶片材质升级, 除 僻网以^乏JJn水管网改造,改造使川至今,效果 多,影响烧结矿实物质量见罔1。 图1生石灰消化效果 新区烧结厂配加生石灰系统改造及效果 2.2现场安装布置不合理 月,需经常进行更换维护,备件消耗量极大。由于 钢制叶片易粘料,一段时间后,生石灰呈半凝固状 态吸附在叶片两侧及旋转轴上,使得相邻两叶片的 间距变小,物料通过的阻力变大,极易造成叶片的 消化器捧气魍亩 原生石灰配加系统现场安装布置不合理,有以 下几方面: 严重变现、脱落。 2.4消化器结构不合理 由于原生石灰消化器结构小,集气罩内部空间 拥 狭窄,烟囱直径450 mm,不能产生负压,除尘管 风速低,使粉尘在除尘管中大量沉积,再加上生石 星型卸灰阀 电子称 水瓤尘器 生石灰消化器 灰粉尘易潮解,形成粘结块,使除尘管堵塞。消化 器内变成正压状态,使消化器消化反应产生的大量 蒸汽无法排除。现场含汽含料四溢,甚至冲开人孔 门,严重污染现场环境,并会危害职工安全。消化 器内部空间狭窄,不利于检修人员进入到消化器内 下科 混一1胶带 图2改造前配加生石灰布置示意 部进行维护更换,其内部仅能容一人在内施工,一 次更换叶片的项目均需5人超过3个工日,影响检修 效率。 改造前的生石灰配加工艺:生石灰料仓一插 板阀一星型卸灰阀一直拖式定量给料电子皮带秤一 消化器一直通下料溜管一混一1胶带(图2)。首先 星型卸灰阀是控制细粒度物料的均匀下料,与电子 通过反复论证和研究,于2014年6月对消化器 进行升级改造,并对其附属设施进行同步升级。 3.1消化器技术改型 3优化改造方案的实施 称配合能够更好保证料流均匀,但实际是星型卸灰 阀经常卡死,一再调大叶片间隙均无效果,没有 起到控制物料流速的目的。由于生石灰料仓出口 位置较小,插板阀不易控制下料量,且中段为400 mm×400 rnnl方管连接,造成生石灰下料不均匀, 根据原有生石灰消化器头尾轮中心距,以及经 计算需确保的生石灰每小时用量选型,选用了秦皇 岛鸿泰机械有限公司生产的HTSX一600型生石灰消 化器,加大消化器提高消化能力,消化器结构相同 采用双螺旋消化,与原消化器相比能力提高一倍, 由原来30讹提高 ̄lJ60 t/h,但外形尺寸增加不多, 宽度仅增加100 1Tim,长度也仅:t ̄J11200 mm,叶片 直径从460 mm增加到610 mm,现场改造空问足 够。 3.2调整消化器现场安装布置结构 重新调整消化器安装布置结构,将消化器与 输送胶带呈直线布置,并下沿于胶带正上方位置, 忽大忽小,还经常发生生石灰喷料的事故,严重影 响了烧结的正常生产。 消化器出口到混.1胶带高差2.00 rn,溜槽输送 粘接性极强的消化石灰,堵死时间小于1 h,加装 清振设备只能有所缓解,但对溜槽造成损害,降低 使用寿命,增加人员工作强度。 2.3叶片耐磨性差,设备维护性差 原消化器叶片材质为Q345锰钢制作而成,综 合力学性能和耐磨性极差,使用寿命低,不足3个 表1制坯原材料的主要化学成分 2017年第2期 新区烧结厂配加生石灰系统改造及效果 ・13・ 3.4除尘管路改造 原有配料除尘管道全部拆除,改造水幕除尘。 通过在消化器上端最大限度扩开制作集气罩,作气 流的缓冲空间,其上加装改造的水雾除尘器。原水 雾喷头制作简单,直接用3/4管子加锥头出水,出 口处挡铁打散,水雾效果较差。使用中挡铁易敷 料,更加破坏了水雾,所以除尘效果很差,造成烟 囱出气覆盖面全部白灰。改为旋流喷头(图5), 水喷出后散开呈伞面状,扣满水雾除尘管道截面, 能很好压住生石灰细粉,并做3层,确保粉尘无逃 逸,烟囱相连,除尘水与消化器用水同时落人消化 器内,总水管做流量控制(图6)。 旋流中子 改造前 图5水雾喷头改造 胆 1.生石灰消化器;2.集气罩;3.排气管;4.压力雾化喷头;5.旋转雾化喷头;6.振动器;7.进料漏斗;8.主管道 9.第一支管道;1 O.第二支管道。 图6消化器水雾除尘及加水管路示意 3.5加水管路改造 粘料。生石灰采用热水消化后,使得消化反应速度 更快,反应也更为彻底,反应生成的Ca(OH):颗粒 生石灰消化采用热水消化,将蒸汽通人到水池 中进行预热,使水温达85%以上,通过2台专用的 水泵将热水从水箱内直供到消化器,消化器两侧设 也更为细腻。而采用专用水泵直供水后,稳定了烧 结原料的水分,减少了烧结生产的水分波动,为烧 有的加水喷头,水压高,且稳定,加水后水流 直接冲刷叶片及旋转轴,以减小旋转轴及叶片上的 结的稳定生产创造良好条件。 4改造效果 自20 14年6月份全面实施了上述各项优化改造 高,不仅能保证生产需要,同时可保障现场2台生 石灰消化器一开一备的需求。 2)烧结生产条件得到改善,效果明显,烧结 矿的各项T艺指标均有了不同程度的提高。生石灰 方案后,生产实践表明,改造取得了十分显著的效 果,烧结矿产质量水平均有了较大幅度的提高,完 全满足T艺要求,其表现在以下几个方面: 1)双轴消化器处理能力较原来有大幅度的提 消化率提高后, (造球制粒效果)料层透气性得到 明显改善,产量增加,按增产0.3%,吨矿效益26元 计算,每年可产生效益163.8万元。 表3烧结机操作指标变化情况 3)延长_『叶片的使用寿命。耐磨陶瓷叶片的 选型试川自2014年6月改造使用至今,陶瓷叶片的 磨损量仅为3 mm,远低于磨损报废标准10 irlrrl,较 想的生石灰消化配加装置,极大的保障了生石灰配 料的稳定性,昆钢新区烧结厂通过立足内部不断摸 索新产品新技术的推广转化运用,运用各项优化改 造方案及时解决生产中所暴露的设备缺陷隐患,保 之原消化器叶片使用寿命大幅提高,完全满足了使 J}j要求。新型耐磨陶瓷叶片投入使用后每年可节约 箭件金额5.12万元,减少检修投入T时108 h,极大 的降低了生产成本及人T维护成本。 4)现场T作环境的极大改善。改造后,效果 十分显著,减小了水蒸气及生石灰粉尘对环境污 染,配料窜环境得到极大改善,能见度也大大提 高,安全有了保障。 5)由于消化器内部空间变大,极大方便了检 修人员对消化器的维护T作,缩短检修时间,从而 证烧结生产的稳定顺行,提高烧结矿的产质量,同 时大幅节约了备件消耗及储备金额,减轻了检维护 _T作量,有效确保了设备的长周期低消耗的稳定运 行 参考文献: [1】成大先,王德夫等.机械设计手册 ].北京:化学T业 m版社,2007.1 1 提高厂检修效率。 [2]付英菊,姜涛,朱德庆.烧结球川学[M].湖南:中南大 学 版社,1996 5结论 烧结生产T艺中,生石灰消化器作为一种理 

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