维普资讯 http://www.cqvip.com 第8期 2002年8月 氯 碱 工 业 No.8 Chlor——Alkali Industry Aug.,2002 浅述一次钾盐水生产技术的改进 周海辉 (江苏光明化工股份有限公司,江苏泰兴225400) [关键词]一次钾盐水;生产技术;改进 [摘要]介绍了江苏光明化工股份有限公司采用板框压滤机处理盐泥、回收盐水以及改造盐水澄清桶等一系 [文献标识码]B [文章编号]1008—133X(2002)08—0012—02 列一次盐水精制生产工艺的改进措施。 [中图分类号]TQll4.261 A simple introduction to the technological improvement on the production of primary potassium salt brine ZH0U —hui (Jiangsu Guangming Chmaical Industry Co.,Ltd.,Taixing 225400,China) Key words:primary potassium salt;production technology;improvement Abstract:Some technological improvement measures in Jiangsu Guangming Chemical Industry Co., Ltd.,were introduced,which included adopting a plate—and—frame type filter press to treat salt slurry and recover brine,modifying the settle tank and etc. 前言 我公司原有KOH生产规模为2.3万t/a,为了 配合公司2.5万t/a离子膜KOH工程,我们对一次 钾盐水进行了扩建和改造,期间积累了一些经验,在 此提出,仅供同行参考。 我们对板框压滤机投运前、后两年同期的盐泥 含盐量及盐耗作了初步的统计(见表1)。 表1板框压滤机投运前、后两年同期盐泥含盐量的对比 g,L 1 采用板框压滤机处理盐泥和回收盐水 长期以来,我们一直采用3层洗泥桶处理盐泥。 这种盐泥处理系统不仅需要大量的外加水来进行洗 涤,而且由于洗涤出来的淡盐水浓度不稳定而影响 粗盐水的浓度,进而影响澄清桶的澄清效果;并且所 排出的盐泥含盐量较高,一般约为10 g/L,造成我公 司盐耗长期居高不下,且处理浓稠的废泥也较困难。 针对这些问题,我公司进行了大胆的尝试,从江 由表1可见,自该设备投运以来,盐泥含盐量及 盐耗都得到了大幅度的下降,降低了企业的运行成 本,且生态环境得到了改善。 苏鑫星过滤机制造厂引进了两台板框压滤机 (FBXY一30/870)对盐泥和原来进入下水道的工段 杂水进行处理回收。经大半年的运行,两台压滤机 2澄清桶的改进 配套公司2.5万t/a离子膜KOH工程,需要增 日处理含水率95%左右的泥浆达88 m。,每车处理 所得的滤饼达351~457 kg(干基),且盐泥含盐均≤ 加1台 10 000的道尔澄清桶,却因场地的限制, 无法满足设计的要求。通过研究我们发现,盐泥的 3 g/L,其处理能力完全可以满足5万t/a KOH生产 的需要。 [收稿日期]2002—01—29 12 沉降速度Q沉取决于盐水的上升速度Q升及澄清面 维普资讯 http://www.cqvip.com 第8期 2002年8月 周海辉:浅述一次钾盐水生产技术的改进 积S,结合斜板澄清桶和改良型道尔澄清桶的部分 设计思路,我们重新设计澄清桶,并将其分为6大区 (见图1)。 好,生产能力达到3.5万t/a。 表2新澄清桶和老道尔澄清桶操作弹性和澄清效果对比 3 coe气体在一次盐水精制工艺中的应用 我厂原有2.3万t/a隔膜KOH生产装置,其1 次盐水精制顺序是从化盐桶出来后在曲径槽依次加 入BaC1 除s()j一,加电解液除去Mg ,加K CO 除去Ca2 ,然后加助沉剂絮凝后进入澄清桶进行澄 清,再人砂滤器过滤,加酸调节pH值到7~9。在操 作过程中我们发现,由于使用碱盐水等外加水混合 化盐,其化盐水含碱约达1.95 g/L,其碱性相当高, 致使在后面的精制中需要加人大量的BaC1 及盐酸 1湍流区;2整流区;3并压区;4扩答沉降区;5截流区;6澄清区 图1澄清桶内部结构示意图 进行精制。过量的OH一会与加入的Baa:部分发 生反应生成Ba(OH):微溶物,造成BaCl 及盐酸极 大的浪费,增加了烧碱生产成本。 来自反应桶的浑盐水加入助沉剂后进入澄清桶 的湍流区,在中心桶搅拌棒的搅拌下,盐泥在整流区 进行凝聚反应,再通过并压区并压后,一次释放到扩 容沉降区。 适逢此次扩产,我们通过多次小试,摸索出1套 行之有效的盐水一次精制流程,解决了以往存在的 问题。 此时,盐水流速急剧下降,在整流区形成的较大 的盐泥颗粒也因其密度比盐水大而缓慢沉向底部, 而颗粒较小的盐泥随盐水缓慢上升到截留区,在通 过斜板间隙时受到斜板的阻挡而改变方向,逐渐沉 经过配制的化盐水(含碱约1.78 g/L),用泵送 人K CO3发生器,与CO 逆向反应生成K CO3, C02气体通人量通过K:CO 含量自动测定仪进行 调节。 降在斜板上。积聚到一定量时,盐泥就沿着斜板滑 落聚积在桶底,定时排出。而通过截留区的盐水便 呈澄清状。 由此,盐水中的OH一数量就得到了有效控制, 减少了Ba(OH),微溶物的生成,从而避免了浪费过 多的BaC1,,盐水的碱性也得到控制,减少了盐酸的 中和用量,同时生成了精制剂K CO3,从而为企业 减少了运行成本(流程见图2)。 自设备投运以来,我公司通过人为地改变操作 参数及工况,对新澄清桶和老道尔澄清桶进行操作 弹性和澄清效果对比(见表2),得知其运行态势良 图2新的盐水一次精制工艺流程 [编辑:费红丽] 13