・42・ 港工技术 2007年12月 No.6 深层水泥搅拌桩施工质量控制 刘永泉 (天津港第一港埠公司,天津300456) 摘要:介绍深层水泥搅拌桩施工过程的各项质量控制措施。 关键词:水泥搅拌桩;质量控制;质量检验 中圈分类号:TU712.3;TU472.36 文献标识码:B 天津港第一港埠公司吊车队候工楼工程基础采 用深层水泥搅拌桩处理,桩径0.5 1TI,桩长7 1TI,桩 顶高程一2.2 1TI,采用正方形布置,间距1.3 1TI,设计 水泥掺人量14 9/6,采用425普通硅酸盐水泥,要求 桩体90 d无侧限抗压强度大于1.2 MPa,单桩承载 力不低于100 kN。工程施工期间采取了多项质量 控制措施,取得了良好效果,保证了工程质量。 1施工质量控制 1.1施工准备阶段质量控制 为确保施工质量,在施工准备阶段主要采取了 以下措施: 1)进行水泥配合比室内试验,确定水泥掺量; 2)组织施工单位依据设计图纸编制施工方案, 进行现场平面布置,排定施工进度计划; 3)将水泥浆制备系统安装于流动挂车上,方便 水泥浆供应,控制混凝土泵送距离不超过50 1TI; 4)作业前将现场障碍物清理干净;因现场土质 坚硬,需注水搅拌,又布设了排水沟和集水井; 5)对控制性轴线和桩位进行测量放线复核; 6)配置了深层搅拌机和起重机等施工机械,以 及导向、量测和固化剂制备等系统。 1.2施工材料质量控制 采用深层搅拌法加固软粘土,一般都选用325 或425普通硅酸盐水泥或矿渣水泥,水泥掺量根据 加固地基强度要求确定,一般为粘土质量的7 ~ 15 。用于搅拌的水泥砂浆,水泥与砂配合比(质 量比)按1:1~1:2控制,水灰比0.41~O.50,稠 度1_O~1_4 cm,这是本项目采用的主要技术参数。 收稿日期:2oo7-o9-12 作者简介:刘永泉(1976一),男,助理工程师,主要从事港口施工项目 管理工作。 文章编号:1004—9592(2007)06—0042—02 对购进水泥,采取承包人自检和监理抽检方式 进行复核验证,并同时出具厂家和出厂试验报告,报 监理工程师查验。监理试验室随机分批对所用水泥 材料进行抽验,以确保质量。 为保证水泥砂浆具有良好和易性,利于泵送,在 水泥砂浆中按水泥用量0.20 oA~O.25 oA掺人了木 质素磺酸钙作减水剂,并掺人1 硫酸钠和2 9/6石膏 作速凝剂,达到了速凝早强效果。 1.3机具设备性能控制 深层搅拌机是施工关键。施工中选用了定型产 品,性能良好,这种设备配备了能显示钻杆钻进电流 变化的电流表、显示管道压力的压力表和计量水泥 喷人量的电子秤。所有电流表、压力表和电子秤等 量器、衡器具,均经计量部门标定合格。 1.4施工前进行试桩 深层水泥搅拌桩大面积施工前,先进行施工试 验。试验达到了以下目的。 1)提出了满足设计水泥喷人量的钻机提升速 度、搅拌叶片旋转速度、管道压力和灰罐压力等各种 操作参数; 2)检验、确认水泥搅拌均匀程度和成桩直径; 3)确定符合设计质量要求的合理掺灰量; 4)了解了钻进及提升阻力情况; 5)确定了进入持力层的判别方法。 1.5施工阶段质量控制 施工过程中,监理工程师根据既定施工工艺和 各项施工参数,24 h现场旁站,确保了监理工作的 全过程、全方位和全天候。 1)施工前,对桩机进行了必要的运转调试,以保 持输浆管道畅通。 2)为确保搅拌桩垂直度满足规范要求,使用线 维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年12月 No.6 港工技术 ・ 43 ・ 锤,对起吊设备平整度和导向架垂直度进行检测。 3)钻进时,通过保证搅拌时间、增加拌和次数、 提高搅拌转数、降低钻进速度、严格控制桩深和复搅 下沉提升速度及泵送压力等措施,确保成桩效果。 3 施工后检测阶段质量控制 施工完成后,按规定频率进行了外观鉴定、取 芯、无侧限抗压强度、单桩及复合地基承载力试验。 检测时,现场监理全过程旁站,对取芯、单桩及复合 地基承载力试验的桩,由监理工程师指定。对检测 4)均匀搅拌水泥浆,严格控制喷浆、搅拌和提升 速度,保证加固范围每一深度都得到充分搅拌。 5)后台搅拌站挂牌注明桩号、桩长、水泥掺量和 用水量等参数。拌浆时间≥2 min;以保证单位时间 内注浆量相等,不中断注浆。为防止水泥浆离析,对 发现问题,如未穿透软土层、部分断灰、喷灰不均和 强度不足等,严格进行加密、补桩等处理。 3。1外观鉴定 在成桩7 d内,以2 的检测频率,将桩体开挖 灰浆机不断搅动,压浆前再将砂浆倒入料斗。 6)成桩时如发生停机中断,则将搅拌机下沉至 停浆点以下0.5 m处;为防止断桩,搅拌机重启后, 将深层搅拌叶下沉0.5 m继续成桩。停机时间超 过2 h时,则拆换输浆导管,以防堵塞。 7)为保证桩头质量,喷浆提至桩顶位置,稍作停 滞,使喷浆搅拌高出桩顶约500 mm。制桩完成,达 到规定7 d龄期时,进行人工开挖。用小锤、短钎等 轻便工具整理桩头,以桩头略高于基底高程2~3 cm为宜,小心操作,细心整平,避免损坏。 8)桩间搭接时间不大于24 min,对超出时限 的,最后一根空钻留出榫头,以确保桩间搭接质量。 因间隔太长无法搭接,在设计、监理双方认可后,采 取了局部补桩或注浆措施。 9)施工中做好沉降观测工作。 搅拌桩施工中,根据摩擦型搅拌受力特点,还采 用了变掺量施工工艺,即用不同提升速度和注浆速 度,满足水泥浆掺入比要求。 2常见问题分析处理 施工中常见问题发生的原因及所采取的处理方 法列于表1。 表1施工中常见问题原因分析及处理措施 问题 原因分析 处理措施 喷 水泥受潮结块。 改善现场I临时仓库防雨防潮 条件。 浆 阻 制浆池滤网破损或清渣不及 加强设备器具检查及维修保 塞 时。 养,定期更换易损件。 速 设备自身速度控制系统存在 进场设备必须符合要求,及 度 缺陷。 时更换陈旧设备。 失 稳 机组人员操作不规范、不熟 督促施工单位搞好岗前培 练。 训,建立持证上岗制度。 喷 输浆管有弯折、外压或漏浆 检查理顺管道,发现漏浆及 浆 情况。 时补漏,必要时停机换管。 不 输浆管道过长足 ,沿程压力损 调整制浆池位置,若场地条 失大。 件不具备,凋增泵送压力。 进 及时停机移位,排除障碍物, 尺 地下存在尚未清除孤石、树 重新复位开机。障碍物较深 受 根及其他障碍物等。 难以清除时,结合实地情况 阻 妥善处理。 0.5 m~1.0 m,目测检查桩体成型情况。结果为桩 体圆匀,无缩颈和凹陷现象;搅拌均匀,凝结体不松 散;群桩桩顶齐平。外观质量符合设计与规范要求。 3.2钻探取芯和无侧限抗压试验 成桩后28 d,进行了取芯作业,采用直径89 mm~108 mm金刚石合金钻头,冲水循环回转钻 进,每一回次控制在1 m~1.5 m。每取一芯样,都 描述桩号、成桩日期、检测日期、检测位置、设计喷灰 量、岩芯颜色、喷粉均匀程度、胶结程度、有无断桩、 缩颈、岩芯状态(长柱状、短柱状、塑性体或散体碎 块)等内容。取得芯样后及时送回试验室,在室内无 侧限抗压试验仪上进行无侧限抗压强度试验,根据 试验结果推算90 d无侧限抗压强度。 3.3载荷试验 试验采用压重平台反力装置,慢速维持荷载。 加载值未超过设计值、变形小于0.1 mm/h,认为沉 降稳定;加载值超过设计值,变形小于0.2 mm/h, 认为沉降稳定。单桩承载力和单桩复合地基承载力 最终加载均达到2倍设计值。当沉降急剧增大,土 被挤出或压板周围出现明显裂缝,或累计沉降量大 于压板宽度或直径的1/100时,即终止试验。 3.4检测结果 根据规范和设计要求,在规定龄期对候工楼工 程基础深层水泥搅拌桩进行了钻探取芯、无侧限抗 压强度试验和单桩载荷试验。根据现场取芯和室内 试验结果,可以看出:水泥搅拌桩长度满足设计要 求,由28 d平均无侧限抗压强度推算的90 d平均无 侧限抗压强度都大于1.2 MPa。根据单桩载荷板试 验结果,水泥搅拌桩单桩承载力均达到100 kN,满 足设计要求。 [参考文献] Eli殷宗泽,龚晓南.地基处理工程实例[M].北京:中国水 利水电出版社,2000. [2]王恩远,吴迈.工程实用地基处理手册[M].北京:中国 建材工、l 出版社,2005.
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