鍪 主坌堑 snej vu Fen× DCIl l缸盖加工中心的 控制系统分析 夏超国赵明炯 (湖北工业职业技术学院机电工程系,湖北十堰442000) 摘要:讲述了DCIll缸盖加工中心FANUC 16i-MB数控系统的控制原理,通过企业改造设备的实践,分析了FANUC系统在设备 改造中的应用情况,完善了PMC的控制程序,对今后的设备改造有一定的借鉴作用。 关键词:数控系统;不间断电源;刀库 1 加工中心数控系统的控制原理 1.1 缸盖加工中心 INUC 16i-MB系统的特点及组成 DCI11缸盖4台加工中心的数控系统采用的是FANUC PSU2接通。另一个电源模块U PSU3为Z、B轴提供电源,伺 服放大器U-SVU3、U-SVU4分别控制Z、B轴的伺服电机。伺 服电源模块电源由外部AC200 V R1、S1、T1 相电源供给,通 过电源模块整流滤波等处理为[)(2600 V左右电源输出,经P、N 电缆连接到伺服放大器供给其工作。伺服电机及光栅尺均通 过光缆直接反馈到伺服放大器上,从而控制各轴的伺服电机的 位置、速度运动及反馈。 16i-MB系统,这类系统最多可控制8轴,可实现5轴联动。它 以超小超薄型为主要特点,CNC控制部分与伺服驱动器之间采 用了新开发的5O Mbps高速数据传送串行总线,两者之间只用 2根光缆相接。采用小型I/0 模块控制机床的I/O信号,使 电控制部分的电缆减少到以 往的1/3。系统带有高速 PMC,基本指令的执行时间为 0.1/,s,梯形图最大可达24 000 步。它还具有“在线用屏幕功 能”,使16i/18i系列能用做以 太网(Ethernet)的终端。操作 者可以随意从主计算机中调 出加工图形、制造文件、加工 Rl S1SP 参数及程序等,还可以向计算 机传回CNC机床的加工状 态,以进行加工管理,提高生 产效率。 缸盖加工中心上可实现 X、y、Z轴3轴联动。FANUC 16i-MB系统主要由CNC主 板、伺服电源单元、伺服放大 器、主轴电源单元、主轴放大 器单元、I/0单元、MDI/CRT 图1 各轴伺服电源与各轴伺服放大器连接框图 单元等组成。 1_2缸盖加工中心FANUC 16i-MB系统电气控制原理 1.3 FANUC在线UPS 在DCI11缸盖每台加工中心的数控系统中,分别在主轴放 大器,X、y轴放大器,Z、B放大器模块上均连接了一个 FANUC专用的在线UPS(不间断电源);共有3个BACK UP M0DUI E储能模块,每个BACK UP MODUI E模块由整流器 该加工中心控制系统主要可分为辅助功能系统和伺服控 制系统,前者由PMC控制,PMC控制的是通过JD1B与外置的 I/O的JDIA电缆连接通信。执行元件一般为传感器、电磁阀、 普通电机,如冷却液、排屑、工作台的夹紧、松开、ATC的旋转 等。后者作为伺服部分,该加工中心共有3个伺服电源模块和 3个伺服放大器模块。电源模块U-PUS1及伺服放大器模块 和逆变器、电源单元及2个25 000 ffF的大功率电容组成;在异 常停电时分别给主轴伺服系统,X、y轴伺服系统,Z、B伺服系 统供电。其主要作用是当设备异常停电时,及时保护主轴防止 打刀。 U-SCR1提供主轴的电源及主轴的伺服电机控制。设备运行启 动准备信号CR-2AP与主轴电源模块U-PUS1的CX4相连,给 主轴发出运行准备允许信号。 图1中电源模块U-PSU2为X、y轴提供电源,伺服放大器 该加工中心上所用的FANUC专用在线UPS跟一般的 UPS相比,其不同主要表现在大功率和快速性上,此UPS容量 可达5~1O kVA,2个大电容容量均为25 000 ffF,中断转换时 间仅为了’≤150 ffs。一般计算机上用UPS中断转换时间为了 4 ms,当发生突然停电时UPS检测出停电报警,2个25 000 ffF 大功率的电容开始放电工作,快速向伺服系统供电。同时它还 U-SVU1、 ̄SVU2分别控制X、y轴的伺服电机。当NC电源 接通,延时继电器TR-1AP的触点与电源模块U-PSU2的CX4 相连,延时1 S,保证在NC启动正常的情况下电源模块 140 sne 一vu Fen× ! 主坌堑 具备过载或短路及自身电池电压过低的自动保护功能。现只 目的。 2_2换刀动作 针对UPS与主轴的连接作详细说明,至于其与x、y、z、B轴的 连接及控制原理跟主轴相似,在此不作说明。UPS与主轴的连 接图如图2所示。 该加工中心换刀程序采用集巨指令调用方式,此种方式是 通过参数PRM 6085来设 置的(设定成P6即可),当 执行宏程序时,遇到M06 功能代码,自动调用09025 程序(该加工中心的换刀程 序)。 在换刀时,Z轴必须与 刀盘保持固定的水平位置, 但是该位置又不同于加工 时Z轴参考点位置(因多工 序加工时,主轴存在让刀情 况),该位置称为Z轴的换 R1・ S1. T1. 刀位置即第二参考点位置 (通过参数PRM 1241设 置)。首先,通过宏程序系 统变量保存当前的模态信 息,以便程序返回之用。接 着通过PMC程序判断当前 图2 UPS与主轴伺服系统连接图 刀号与主轴刀号是否相同, 根据结果判断是否执行换 刀程序。其次,执行换刀动作的具体过程。 2.3刀具管理系统 传统的刀具调整是通过对刀仪对刀,人工记录刀具数据 (长度、直径等),并将数据贴在刀柄上,人工根据记录的数据通 其工作原理如下:当供电正常时,输入三相交流电压 R1BM、S1BM、TIBM通过充电电路不断对UPS一1SP模块进行 充电,由2个大功率的电容储能。同时通过AC/DC电路将交 流电压转换为直流电压,然后通过逆变器再将直流电压逆变成 交流正弦波电压供给负载。当异常停电时,UPS的CX16电缆 中的输入点X17.1检测到停电报警信号,与此同时UPS的 UPS一1SP模块开始工作,由UPS的SUB MODULE R模块中 的RE1、RE2、TH1三相电源提供给备用模块UPS一1SP AC200 V电源,电源模块UPS-1SP通过电缆线S1SP、R1SP跟 伺服电源模块中的CXIA电缆相连,提供给伺服电源模块 AC2OO V电源。同时UPS一1SP模块中的P、N电缆线与2个 25 000 F大功率的电容相连,通过整流逆变UPS一1SP模块中 的P、N将DC600 V左右的直流电源提供给主轴伺服放大器, 以便供给伺服放大器正常工作。此时NC程序立即发出让进给 过数控系统操作面板输入刀补。人工输入刀具补偿,效率低, 还有可能出现输入错误,尤其是在加工中心中,刀具作为参与 制造的重要辅助工具,其品种繁多,数量巨大,对刀具能否进行 有效的管理已直接影响到生产效率及制造成本。因而,在刀具 管理方面如何优化并实施一套严格有效的、容易操作的管理规 程及相应的管理系统就变得非常重要。对此,DCI11缸盖的刀 具信息采用了刀具管理系统来实现。它具有友好的人机对话 界面及强大的管理功能,能及时准确地提供刀具及其组件信 息,在最短时间内完成刀具准备,给机床提供正确的刀具,极大 地提高了车间的生产效率。 轴停止的指令,通过程序控制延时1 S主轴也停止。无论是在 正常供电还是异常停电的情况下,在线UPS始终处于工作状 态,真正实现了对负载的无干扰、稳压、稳频以及近似零转换时 间,从而起到了在异常停电情况下保护主轴及防止打刀的 作用。 3结语 整个缸盖加工工序在4台加工中心上全部完成,在I)CI11大 马力机加设备中零件加工质量是最稳定可靠的。其电主轴及 FANUC专用UPS不问断电源的应用,有效地提高了加工精度和 生产效率,对今后的设备维护及设计具有广泛而深刻的意义。 [参考文献] 2刀库的控制 2.1刀库的类型 加工中心的刀库有链式、盘式和转塔式等基本类型。与盘 Eli FANUC Series 16i/160i/160is-MB操作说明书 [2]FANUC Series 16i—MODEL B参数说明书 式和转塔式刀库相比,链式刀库的特点是存刀量多,扩展性好, 在加工中心上的配置位置灵活,柔性化程度高,结构要复杂。 缸盖加工中心采用的是链式刀库,刀具容量为40把。除了具 有储存刀具的功能之外,还能根据要求将各工序所用的刀具运 送到换刀位置,然后和主轴上的刀具进行交换,达到换刀的 收稿日期:2014—03—03 作者简介:夏超国(1968),男,陕西人,实验师,研究方向:数 控技术。 机电信息2014年第12期总第402期 141