◇科技论坛◇ 科技圈向导 2014年17期 超超临界直流锅炉壁温控制分析 杨演 (深能合和电力<河源>有限公司广东【摘河源517025) .要】锅炉壁温控制是电厂安全经济运行的重要环节,电厂对锅炉超温非常重视,严格要求在任何时候都要避免壁温超温情况发生我 ,们运行人员都在想尽办法尽量完成考核任务。但限于锅炉设计、设备缺陷、维护管理、运行调整等多方面因素的影响行,使得壁温控制难度很大,运行中必须兼顾各种问题,必要时需要牺牲一定的经济性来实现锅炉壁温安全。 还要兼顾机组经痹运 【关键词】超超临界锅炉;壁温控制 0.前言 超超临界直流锅炉由于蒸汽参数高、水冷壁、三级过热器、四级过 热器管材选用设计冗余并不大,主蒸汽温度设计605 ̄C.而三过、四过 耐受极限为658 ̄C,报警至为628-638 ̄C.由于烟气偏斜、受热面沾污 等等情况,运行中部分管屏壁温时常是在报警值边缘.对运行人员安 全经济运行调整带来了很大的操作难度.必须要严格精密调整.来兼 顾各方以实现最优 设计为上层磨运行,但受限于磨煤机检修、负荷低、调温需要等因素影 响,有时不得不用下层磨、隔层磨等非正常模式运行.这样就导致水冷 壁部分管屏容易超温 (6)过热器减温水量过大,导致水冷壁区域水量减少.部分管屏超 温情况加剧。受限于设计及节流孔结垢等因素影响.水冷壁部分管屏 温度常发生偏高情况,造成过热器喷水量对水冷壁水动力分布的影响 很大,有时即使略有喷水,水冷壁管都会有明显的升温.加大汽温控制 的难度。 1.现状调整 某厂锅炉常发生水冷壁、三过、四过壁温超温.尽管经过加氧运行 和经锅炉厂家指导通过AA风调整后.超温情况有所缓解.但超温情况 仍会不时的发生。当发生超温时往往不止一根管.且上升速率非常快难 以避免。某日 2炉运行中四过几乎所有管屏的1号管均出现温度偏高 情况,较其他管高10~20℃,其中管屏No14、15、16、17、46、47、49、50管 屏1号管均超过630 ̄C,最高达635 ̄C。为缓解1号管超温情况.我们通 过AA风调偏、降低主汽温、投人吹灰器等多项操作.最终使大部分管屏 1号管壁温得以下降,但No46、47、50管屏1号管仍偏高。 根据情况我们进行了相关调整试验.第一步骤为通过配风调整和 降低主汽温后,超温情况得到缓解.但仍表现为1号管壁温较其他管 偏高1OqC以上.且汽温控制较低.不满足经济性要求 由于#2炉长期 低负荷运行,风量偏小且吹灰周期较长.1号管超温.也明显看出.锅 炉水平烟道区域受热面积灰严重.受热分布偏离设计指标 为此第二 步骤我们投人水平烟道下层过热器区域吹灰器.吹完IK1、2、5、6后大 部分1号管壁温出现先降后涨的趋势 水平烟道底部积灰仍未清理干 净。第三步骤投入水平烟道下层靠后的IK15、16号吹灰器.大部分1 号管壁温出现明显的下降.且与其他管壁温偏差大幅减小 执行完以 上操作后,炉膛出口烟温明显下降20 ̄C.同时出现左右两侧烟温偏差 较大了l0℃,这也印证了四过右侧46、47、50屏l号管壁温仍偏高问 题。经调整后,四过壁温仅右侧少数管存在偏高情况.但为保证其不超 温.主汽温就维持在600℃以下运行.且此时水冷壁前墙No43附近温 度也偏高.最高温接近500℃.较大部分壁温偏高100℃以上.因此没 有再加大AA风摆角和上层开度的调整力度 主汽温降低1O℃.机组煤耗将增加1-2g/kwh 在安全运行的前提 下,我们想经济真是举步维艰,这应不是我们所想看到的。 (7)配风调整影响炉内热负荷分布,有时会发生难以两全的情况 由于四过右侧管屏容易超温,采用调整AA摆角.集中加大AA风上层 风量的方式来调整炉内烟气分布,的确能够降低该位置壁温 但此种 做法也可能导致水冷壁热量加大、燃烧配风不合理燃烧不充分会推后 等情况发生。经试验.AA风上层开大较平均开度情况.水冷壁温偏高 点普遍上涨5-1O℃,若再加大这种调节,则情况会更严重 受限于各 方面因素影响.配风调整也难以非常便捷的控制锅炉壁温 (8)机组在变负荷时,为了更快的响应负荷变化.协制系统常 采用汽机快速响应而锅炉利用蓄热来跟踪调整.由于直流锅炉蓄热小 且存在热偏差,因此在变负荷时常出现部分受热面管屏迅速超温.难 以调整。 (9)汽温控制在安全与经济上必须做出艰难抉择 当机组稳定运 行时,为了尽量提高经济性,汽温控制都尽量与设计值靠近 当变负荷 时,锅炉壁温局部发生超温,降低汽温往往是最快捷的办法之一.但这 又违背了经济调整的宗旨.使得壁温控制难上加难 3.处理建议 鉴于以上分析,壁温控制及考核.真是给了我们一个艰难的难题 当然我们运行人员不怕应对这些困难,必会想尽一切办法来克服困难 完成任务。为最大程度有效的解决此问题.有以下建议: (1)根据壁温现状,运行人员尽可能的对症下药。当超温区域仅为 四过右侧部分管屏时,可通过AA风尽量调偏:当水冷壁超温时则通过 减少喷水、抬高拉长火焰等方式来应对:当四过大部分1号管壁温偏 高.极有可能是水平烟道区域积灰严重所致.应及时进行锅炉蒸汽吹 灰;当实在是多区域壁温超温,难以兼顾时,应考虑适当降低汽温运行 (2)在尽量控制壁温的同时,还要严格监控管理水质.确保受热面 不发生结垢、腐蚀、氧化皮脱落等情况。另外低负荷时一定要保证分离 器入口过热度不能过低.否则分离器带水可能使二过减温水旁路过 水,导致汽温、壁温发生大幅波动,结垢腐蚀、、管材寿命等大受影响。 (3)除了控制四过出口温度外,还要确保三过出口不高于560 ̄C. 二过出El不高于490℃,以保证二、三级过热器不发生超温过热情况。 (4)继续改造节流孔圈.从设计上优化锅炉水动力分配.以期从根 本上解决壁温超温问题 (5)优化协制逻辑,尽量避免在加减负荷时造成水冷壁、过热 器壁温超温情况.必要时放慢变负荷速率 (6)控制壁温确实是一个让人纠结、难以两全的工作.希望在合适 的情况下能邀请专家对我厂锅炉配风、燃烧及逻辑控制再进行深层优 化.根据实际情况对症下药.以期彻底解决安全与经济的矛盾 另外还 2原因分析 究其原因.主要有以下几点: (I)该锅炉采用墙式切圆燃烧方式.炉内热负荷分布不均衡,烟气 残余扭转较严重.因此超温主要在部分管屏 如两台炉水冷壁左右墙、 前墙No3l~No95管,四过管屏No45~51.常较其他管明显偏高.就是因 为烟气热量分布不均所致。受到炉内配风方式、管内工质流量分布难 以实时调整的缘故.运行调整很难彻底解决这个问题 (2)受电网调峰影响,机组时常需要快速大幅度变负荷。当变负荷 时.锅炉需要较大幅度的煤量过调.利用锅炉的蓄热来达到快速响应 负荷的目的.这样的控制策略必然导致加减负荷时壁温难以稳定 机 组滑压运行曲线修改后.变负荷时汽压变化更大.煤量过调幅度更大. 导致这一现象应该更加严重 (3)炉内积灰、结渣等因素,导致部分受热面过负荷导致超温。直 希望可以向专家学习更好的操作手段,让我们操作更得心应手。 流炉没有热负荷正效应.当热负荷高于设计值时.可能导致管内工质 水动力恶化.加剧超温情况.由此会发生温度偏高的管屏温度会越来 【参考文献】 越高。 (4)蒸汽吹灰投运.造成部分管屏换热效率突然大幅增加.导致超 温。若未正确选择吹灰器位置.使得部分管屏过吹.加上锅炉热负荷分 配不均的因素影响.会导致部分管屏温度不降反升 (5)燃烧调整过于偏下.导致水冷壁区域热负荷过大。我厂锅炉原 『1]600MW超超临界机组锅炉运行说明书.哈尔滨锅炉厂. [2]华东六省一市电机T程学会编.锅炉设备及其系统[M]北京:中国电力出版 社.2000. 『3]刘志敏.电站锅炉原理.中国电力出版社. 『4]朱全利锅炉设备及系统.中国电力出版社.