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管式炉蒸氨工艺的探讨

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2010年7月 第4l卷第4期 燃料与化工 Fuel&Chemical Processes 57 管式炉蒸氨工艺的探讨 徐作锋 王淑荣t 刘光武- 黄发亮 (1.中冶焦耐工程技术有限公司,鞍山 114002;2.鸿基焦化有限公司,富康焦化厂常用的蒸氨工艺是用直接蒸汽将原料氨 水中的氨蒸出.使处理后的氨水符合生物脱酚装置 831500) 果相同,循环水用量与换热器数量相同。2种工艺 的主要差别是蒸汽的生产成本与管式炉系统的基建 的要求,同时得到较高浓度的氨汽。由于直接蒸汽 蒸氨工艺简单,得到世界各国的广泛采用。但是对 于水资源匮乏地区的鸿基焦化,如果采用直接蒸氨 工艺蒸氨.需直接蒸汽量lOt/h、软水87 600t/a, 这是很大的水资源消耗。而且蒸汽量的93%成为 蒸氨废水.增加了蒸氨废水量,所以还需要扩大锅 炉房及生物脱酚装置的规模。采用管式炉循环加热 蒸氨废水进行蒸氨,不仅节省水资源而且节省锅炉 房的建设投资.降低了生物脱酚装置的生产负荷。 1管式炉蒸氨工艺 废水经管式炉加热至123℃,形成过热水,送 入蒸氨塔底闪蒸器中,过热水在塔内0.05MPa压力 下闪蒸出大量蒸汽,该蒸汽作为蒸馏的汽相介质。 鸿基焦化有限公司一期焦化工程于2006年5 月开工,二期焦化工程于2008年1月开工。焦炉 煤气量共35 O00m3/h,洗涤装置送来富液50m3/h, 富液与废水换热达75qC后.送至蒸氨塔顶。蒸馏 后的汽提水经冷却器回送洗涤装置洗氨,汽提水量 为34m3/h.洗氨塔后煤气含氨0.1g/m,.废水含全 氨150mg/L 2管式炉蒸氨工艺改进蒸氨系统运行1年后,由于大量的焦油在蒸氨 塔内积累。废水循环泵与管式炉炉管被焦油堵塞, 导致蒸氨系统不正常,检修量增大。二期工程设计 时,在蒸氨塔底增加了焦油分离罐,定期分离塔底 焦油 焦油分离罐投入运行后,废水循环泵与管式 炉未出现堵塞问题。蒸氨操作正常。洗涤装置的煤 气指标合格。 3管式炉蒸氨效益分析 直接蒸氨工艺与管式炉蒸氨工艺相比,蒸氨效 收稿日期:2010—04—15 作者简介:徐作锋(1969一),男,高级工程师 投资。鸿基焦化有限公司采用了管式炉循环加热废 水进行蒸氨的工艺,煤气处理量为35 O00m3/h。效 益分析以此为基准。直接蒸氨工艺与管式炉蒸氨新 工艺主要经济技术比较见表1。 表l 2种工艺主要经济技术比较 注:1)2种蒸氨工艺的循环冷却水消耗量相同,因此未计人动 力消耗中。 2)管式炉蒸氨工艺比直接蒸氨工艺多出的投资,不是蒸 氨装置的总投资。 3)管式炉蒸氨工艺的投资为基建一次性投资。 通过管式炉循环加热蒸氨塔下部的废水.吸收 煤气燃烧的辐射热,废水被加热至123℃,送入蒸 氨塔底闪蒸器中。过热水在闪蒸面上产生蒸氨的蒸 汽,既提供蒸馏用蒸汽,叉减少废水外排量。 4结论 管式炉循环加热废水进行蒸氨工艺虽然比直接 蒸氨工艺复杂.但解决了煤气过剩。蒸汽供应不足 的问题。同时减少了蒸氨废水的处理量,降低了生 物脱酚装置的负荷,节省了大量的水资源。虽然基 建投资略有增加,但生产成本却大大降低。 对于煤气过剩、水资源严重缺乏的地区,管式 炉蒸氨工艺达到了直接蒸氨工艺相同的效果。有极 为重要的环保意义。 甘李军编辑 

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